不信这个邪
搞了一段时间的钢锻以后,陈宗明又开始不满足了,觉得光生产钢锻不行,还要配套加工钢球。
而在当时,国内生产的钢球都是采用锻造的,很不耐磨,平均磨耗在2公斤以上,铸造工艺是市场的一个空白区域。结合从书本中学到的知识和生产实践,陈宗明心里琢磨,锻打的球肯定不耐磨,没有铬也没有含铬碳化物。于是他开始攻克金属磨损的耐磨材料——铬系材料,经过努力,生产出来的低铬球磨耗一般都在500克左右,与传统的锻打钢球相差四倍。
有了这一新的生产工艺,厂里生产的低铬球在国内有了比较响的名气,但是低铬球的应力问题却困扰了陈宗明许久。由于当时耐磨材料厂面向的主要客户就是水泥厂,而水泥磨里面的温度则有高有低,应力没消除好的情况,钢球一旦遇到急冷急热很容易破,陈宗明也为此付出了沉痛的代价。
那一年,耐磨材料厂给人家赔了不少钱,损失很惨重。陈宗明意识到,如果不解决破的问题,耐磨材料厂就完了。然而这时候的陈宗明,已全然不是那个刚刚接手工厂时的他了。在日常的实际生产中,他积累了一定的知识,并很快有了解决问题的思路。
经过分析,陈宗明认为这是由于奥氏体转变不完全造成的,在一些可能情况下转变为膨胀,因此想从热处理上去解决。原来用井式炉,里、外,上、下面温度均不一样,当时就用350度回火,一次不行,倒出来再回一遍。虽然有所改进,但是依然达不到理想的效果,只得又提高回火温度。
当时行业内有一个误区,不管是专家还是学者,普遍认为金属材料在450—650度是脆性的,所以炉内温度一般保持在350度左右,而不敢突破450度。但是陈宗明却根本不信这个邪。在他看来,铁必须要达到650度,才能把应力消除彻底。在提高了两次温度回火还是不行的情况下,陈宗明将温度提高到了650度,而这一次突破,果然解决了问题。
反反复复地实验,一次又一次的失败。只要是陈宗明认准了的事,好像就没有能够难得住他的。
当产量在逐渐增加时,如何去拓展销路?产多了怕卖不出去,这是现如今许多企业家所担心的问题。而这个问题,对于陈宗明来说却从来不是什么真正的问题。从不担心生产出来的产品会没有市场,以前是这样,现在也是这样。对此,陈宗明有着绝对的信心。
这其中的道理其实很简单,别人没有时他已经有了,别人也有时他的则更好了。最早的时候产品市场需求大,而生产厂家则少之又少。对于产品质量要求不高,没有任何产品质量标准和检验设施,仅凭肉眼观察,只要看上去是钢锻,就卖得出去。后来竞争激烈了,传统的锻打钢球磨损很厉害,平均一吨水泥要损耗两公斤的锻打钢球,而他生产的低铬球最多只需要500克。给人家拿去用,不好不要钱。
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来源:水泥商情网
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