近日,记者从新疆博乐南岗建材有限责任公司获悉,该公司近日对烧成车间拖轮设备进行了科学合理的改进,通过持续改进在减少工人劳动强度、节油等各面取得了不菲的成效。
据该公司烧成车间负责人杨小忠介绍,博乐南岗烧成车间经过近一年的调试运行,目前大部分设备已进入正常运行状态。可其中的托轮瓦由于拖轮是旧式的,不仅没有加油管,还存在放油管也小,油不易被放出的问题。这些问题的存在造成了该设备不仅发热量大,还需频繁换油,在加油、放油环节上需要大量人手。而所换下的油由于温度高,不能循环使用,因此也造成很大浪费。
针对这样的情况,日前,该车间领导根据大型机电有稀油润滑站来冷却循环使用油的原理,对拖轮进行了科学大胆的改造,稀油站的建立就是在这种情况下萌生出来的。杨小忠透露道,在设备改进期间,除了公司技术和工作人员的通力合作,加赶工期外,车间领导还亲自参与指导,使得稀油站的安装调试得以早日使用。经过大家的不懈努力,11月9日,稀油站正式进入调试,并于10日正常使用。
据了解,随着稀油站的投入使用大大减轻了烧成车间托轮工的劳动强度,以往至少需要4个人不停地加油,现在只需两个人监控就可以了;以往发热半小时就至少要更换一次油,换一次油需要40公斤左右,而换下的油就只能当废油使用,现在只需要加一次油,与此同时使用过的油还可经稀油站冷却后循环使用。这样不仅在生产上通过合理有效利用资源,节省了大量的生产成本;同时在提高员工的工作积极性同时,进一步减少了对环境的污染。
来源:水泥商情网
· 评论人需对自己在使用评论中的行为承担法律责任。 · 本站管理员有权保留或删除评论内容。 · 游客发表评论须经管理员审核后才能发表。 · 评论内容只代表个人观点,与本网站立场无关。 |
||