为了进一步提高设备使用率,降低消耗,近日,三狮股份公司包装车间对2号卸车机进行技改,通过改变设备电机功率等手段,大大降低设备能耗,经过试运行,此次技改取得圆满成功。
包装车间2号卸车机主要对公司7道原煤、钢渣、炉渣、水渣等原材料进厂卸车工作,1996年投入使用至今,虽然经过多次大修,但由于卸车机属于露天作业,日晒雨淋,设备老化,锈蚀严重。为此车间技术人员决定对卸车机的链轮张紧装置,链条、链斗,链轮及大车电缆圈盘进行技改。此次对卸车机的技改主要对皮带机架、链斗、上下滑轮、大车行走系统、大梁、防护栏等更换整修,特别是大车行走系统存在问题较多,叉速箱轴径较小易折断,齿轮磨损也较严重,慢速行走时需要启动功率18KW交流电机,通过转速抵消来减速,造成用电浪费。为此,车间领导和电气技术人员,通过多次商讨,决定采用15KW两台变频电机,将叉速箱传动轴径增大20MM,增强了传动轴强度,卸车机快、中、低速行走直接采用变频调整,通过技改,减低了故障,提高了设备使用率,达到节能降耗的目的。
来源:水泥商情网
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